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猪场的污水如何处理?

2022-03-08 00:10:27过滤设备1

  养猪场的污水处理通常并不是仅采用一种处理方法,而是需要根据地区的社会条件、自然条件不同,以及猪场的性质规模、生产工艺、污水数量和质量、净化程度和利用方向,采用几种处理方法和设备组合成一套污水处理工艺,以下收集了一些我国近年来在各地研究采用的养猪场污水处理工艺。
  (1)组合式稳定塘工艺广东某规模化养猪场日产污水量500米V天,采用新型厌氧一兼氧组合式稳定塘工艺,该工艺主体的组合式稳定塘设计成倒置截头圆锥形,由下向上设置3个微生物反应区,即厌氧反应区、兼氧反应区、好氧和藻类生长区。污水由下向上自底部均勻向上流动,污水在塘内的停留时间为12天。
  整个厌氧一兼氧一组合稳定塘出水化学耗氧量(CODcr)的质量浓度保持在3 000毫克/升,CODcr 去除率一般为70%左右,而传统厌氧塘CODo的去除率为 50%左右,其处理效果得到显著提高,后续辅助好氧池采用活性污泥法,使CODcr等进一步降解,再利用高负荷氧化塘进行污水的硝化脱氮,最后通过藻类沉降塘及生物塘以达到出水水质要求。
  该工艺实际运行中CODcr平均去除率达99。 43%,5日生物需氧量(BOD5)平均去除率达99。 8%,固体悬浮物(SS)平均去除率为97。7%,NH3-N平均去除率为 93。 45%。整个污水处理系统投资运行成本较低,运行期间只需一名运行管理人员,操作简单方便,其缺点是占地面积大,不适用于一些土地资源紧缺的地区。
  (2) UASB+SBR工艺采用上流式厌氧污泥床UASB 反应器发酵工艺,产生沼气通过铺设管道供应给附近居民日常生活使用,使沼气得到充分利用,而所产生的沼渣通过好氧连续式生物堆肥发酵制成复合有机肥料投放市场,经济效益很好,沼液经过SBR池好氧处理后可进行农田灌溉,采用了钢筋混凝土结构使得总体投资成本提髙,运行成本也较髙,运行成本费用为29万元/年,即2。
   648元/立方厘米,但其沼气和沼渣利用也带来可观的经济效益,年获利可达72。 5万元,综合效益十分显著。(3) ZWD新型沼气池+生物循环处理工艺福建省农科院研制的ZWD型沼气池是全国最先设计应用的顶盖直管进料,无活动盖,侧面中层大出料口的水压式沼气池型,克服旧式的水压式沼气进出料难、占用有效建造容积等缺点,设计的沼气池占地面积小,结构简单,操作方便,提高了产气率,经过在几个养猪场试投人运行,效果显著,并以此为基础,建立生态牧场,在畜牧场内建立沼气有机废物循环利用系统,提髙生物物质循环利用系数,使沼气、沼液、粪猹全部得到充分的利用,确保污水实现零排放,适用于中小型养猪场污水处理。
  (4) 酸化+高速滤池+生物氧化塘北京市大兴区某猪场词养生猪5 000头,采用水冲清粪工艺,每日排污量为 100~120吨,设计通过自然沉淀法对猪粪污水先进行固液分离,沉淀固体经过调整水分,添加肥料成分,进行堆肥处理,液体部分通过1个调节酸化池和2个串联的高速生物滤池进行厌氧好氧生物处理,处理后的污水进人生物氧化塘进一步降解蓄存,进行农田灌溉。
  污水通过处理总降解率可达到 93%~97%,COD浓度最低达77毫克/升,可达到国家三级排放标准。(5) 凤眼莲生物系统处理工艺污水经过前期的厌氧发酵后进入兼性氧化塘自然氧化,然后进入水生生物处理系统,先经增氧氧化塘氧化,然后进入一级凤眼莲吸收塘,出水经过自然氧化塘氧化后进入二级凤眼莲吸收塘,再进入沙滤床流入氧化塘,达到净化废水的目的。
  整个系统停留时间为30天,后期处理COD平均为314毫克/升,去除率达69%,总氮去除率达75%,当废水COD浓度>800 毫克/升,总氮(T-N)>600毫克/升,溶解氧<2毫克/升时,凤眼莲不能生长,为防止总氮、溶解氧超标,应在该系统前部设置一个增氧氧化塘,增加溶解氧量,凤眼莲的培育受多种外界条件限制,气候、温度与污水进水水质的变化都会直接影响最后出水水质。
  所以工艺的关键部分在于凤眼莲的培植驯化。经过猪场实际运行表明,凤眼莲水生生物系统处理养猪场废水耗资少,并能有效去除有机物,较适用于我国的畜牧场污水处理。(6) 强化预处理+高效折流厌氧反应器+氧化塘北京中联环工程股份有限公司研究采用的集约化猪场废弃物系统,改变传统的水冲洗清粪方式,利用重力引流清粪,节省大量水源(约50%),减少后续粪污处理工程,液体部分与猪舍冲洗水混合进入高效折流厌氧反应器(ABR)进行厌氧污水处理,通过一系列的实验,进水BOD3 000毫克/升,折流厌氧反应器的容积可达4~8千克COD/天,污泥浓度20千克/ 米3。
  出水COD、BOD去除率在80%以上,选用氧化塘作为厌氧消化后续处理工艺,减少了工程投入,整个系统化处理实现猪场生产的“零污染”排放。(7) AOF工艺由深圳某公司研发设计的AOF处理工艺,采用预处理、生物处理和精处理技术路线,使废水COD 浓度由6 000~15 000毫克/升降至100毫克/升以下。
  工艺通过生物处理采用高效厌氧污泥池和高效好氧生物处理设备,最后经过精处理去除残留的污染物,使废水稳定达标排放,该项实用技术在深圳、北京等地的数家大型养猪场,均获得较好效果。(8) 多级酸化-人工湿地处理工艺华南农业大学研究的畜禽舍粪便污水多级酸化与人工湿地串联处理工艺,粪便污水经固液分离后进入酸化池,进行酸化调节,然后进入四个串联人工湿地进行处理,最后通过净化池后,即可达标排放,通过该工艺的运行可使COD由1 500毫克/升降至98。
   4毫克/ 升,BOD5由9 000毫克/升降至49。4毫克/升,SS由18 600 毫克/升降至51。 5毫克/升。硫化物由480毫克/升降至1。 3 毫克/升。整个工艺系统实现自流化,不需要动力,节省能源,减少了 60%的运转费,且能有效地去除污水中的重金属。
  (9) 固液分离机处理工艺福建省农科院地热所研制的FZ-12固液分离机,采用机械振动对养猪场粪污水进行固液分离,处理污水能力大于12米V小时,TS、COD„、BOD5去除率分别为62。6%、61。2%、57。5%,有效降低污水浓度,使污水的COD浓度降到4 000毫克/升左右,有利于后续厌氧发酵处理,粪渣可回收制作出售,经济效益可观,经机械分离固液分离后的污水再经过厌氧沼气发酵,产生的沼气作为小猪保温供热能源,而排放污水处理后可进行养鱼及农田灌溉,由于前期处理采用了固液分离机,与传统养猪场污水处理相比,后期投资及运行费用大大减少,所以整体项目投资减少。
  该项固液分离机的设计已经获得国家专利。(10)CFW型畜禽污水处理工艺采用目前先进的UASB高效生物厌氧反应器和已有专利的一种改进的曝气生物滤池技术,运用于上海某养猪场,其圈养规模为6 000头年,该工艺实际污水处理能力达400米3/天。畜类污水经固液分离去除大块杂物后进入无游离氧的高效厌氧反应器(UASB),厌氧生物降解后再进入后续曝气生物滤池,池内装有由陶粒组成的填料,污水进入后进行曝气反应。
  经检测,出水中的COD0<250毫克/升、BOD5<104。2毫克/升,NH3- N<85。8毫克/升,整体工艺运行稳定,运行费用低,出水水质稳定,但由于采用的工艺和设备较先进和复杂,运行过程中管理较为重要,对管理人员的要求高。
  目前国家对环境污染整治力度的不断增强,地方上也加强了畜牧业污水处理设施的建设,但往往因为运行费用过髙而导致建成后就闲置不用,造成资源浪费,环境污染问题却仍得不到妥善解决。针对这些问题,综合考虑养殖场的污染治理投资能力及地区区域特征,研究采用适合不同地区的经济高效污水处理工艺。
  除了以上一些目前国内应用较广泛的养猪场污水处理工艺外,国外目前也有许多研究较为成功的厌氧处理、好氧处理以及天然净化处理工艺,其中包括采用厌氧塘一兼性塘一好氧塘工艺,也有日本一猪场采用的中温甲烷发酵、稀释一淹没式滤池工艺,还有加拿大猪场采用的固液分离髙效好氧反应器一曝气塘一灌溉工艺等。
  将污水处理工厂化和自然生物处理,好氧和厌氧处理进行有机组合以求达到最佳处理效果。

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