当前位置:首页 > 固废土壤 > 正文内容

环保部通报2015省市地区

2023-04-18 20:58:45固废土壤1

根据《中华人民共和国环境保护法》《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》(国发〔2011〕26号)、《国务院办公厅关于转发环境保护部“十二五”主要污染物总量减排考核办法的通知》(国办发〔2013〕4号)、《发展改革委 环境保护部关于印发〈燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法〉的通知》(发改价格〔2014〕536号)、《关于调整排污费征收标准等有关问题的通知》(发改价格〔2014〕2008号)、《污染源自动监控管理办法》(原国家环保总局令第28号)和《排污费征收工作稽查办法》(原国家环保总局令第42号)等规定,依据环境保护部组织实施的主要污染物总量减排核查结果,决定对2014年脱硫脱硝设施存在突出问题的企业予以公告。现公告如下:

一、核查结果

(一)国电东北电力有限公司

所属的双鸭山发电有限公司、龙华吉林热电厂(龙潭发电厂)、吉林龙华白城热电厂、龙华延吉热电有限公司、北安热电有限公司、沈阳热电厂、吉林龙华长春热电一厂、双辽发电厂、康平发电有限公司、和龙热电厂等10家单位超标排放问题突出。

1.双鸭山发电有限公司

该公司现有2台200MW、2台600MW燃煤火电机组,分别于1988年8月、1989年7月、2007年12月、2008年1月建成投运。1#、2#机组采用碱液喷淋脱硫除尘一体化工艺,5#、6#机组采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺,6#机组采用SCR脱硝工艺。1#、2#、5#、6#机组享受脱硫电价,6#机组享受脱硝电价。经核查核实,该公司2014年发电量68.3亿千瓦时,煤炭消耗量355.2万吨,燃煤平均硫份0.26%。1#、2#机组脱硫工艺简易,运行不正常,中控系统不完善,二氧化硫长期超标排放;1#、2#、5#机组未建脱硝设施,氮氧化物长期超标排放。

2.龙华吉林热电厂(龙潭发电厂)

该厂现有2台125MW、2台220MW燃煤火族做电机组,分别于2003年1月、2003年12月、1987年12月、1989年5月建成投运。经核查核实,该厂2014年发电量33.1亿千瓦时,供热量1020.4万吉焦,煤炭消耗量286.2万吨,4台机组均未建脱硝设施,氮氧化物长期超标排放。

3.吉林龙华白城热电厂

该厂现有2台200MW燃煤火电机组,均于2012年3月建成投运。经核查核实,该厂2014年发电量14.3亿千瓦时,供热量85万吉焦,煤炭消费量114.3万吨,2台机组均未建脱硝设施,氮氧化物长期超标排放。

4.龙华延吉热电雀穗仔有限公司

该公司现有2台200MW燃煤火电机组,均于2010年12月建成投运。经核查核实,该公司2014年发电量18.5亿千瓦时,供热量508.9万吉焦,煤炭消耗量135.8万吨,2台机组均未建脱硝设施,氮氧化物长期超标排放。

5.北安热电有限公司

该公司现有2台50MW燃煤发电机组,均于1997年12月建成投运。经核查核实,该公司2014年发电量5.8亿千瓦时,供热量376万吉焦,煤炭消耗量55.3万吨,燃煤平均硫份0.23%,2台机组均无脱硫设施,二氧化硫长期超标排放。

6.沈阳热电厂

该厂现有2台25MW燃煤火电机组,均于1982年1月建成投运,4#机组采用半干法脱硫工艺。经核查核实,该厂2014年发电量2.7亿千瓦时,供热量422.6万吉焦,煤炭消耗量35.5万吨,燃煤平均硫份1%。3#机组未建脱硫、脱硝设施,二氧化硫、氮氧化物长期超标排放顷汪;4#机组脱硫设施运行不正常,二氧化硫超标排放1218小时,未建脱硝设施,氮氧化物长期超标排放。

7.吉林龙华长春热电一厂

该厂现有2台350MW燃煤火电机组,均于2011年12月建成投运,采用SCR脱硝工艺,享受脱硝电价。经核查核实,该企业2014年发电量31.9亿千瓦时,供热量516.9万吉焦,煤炭消耗量232.3万吨,脱硝设施运行不正常,1#、2#机组氮氧化物分别超标排放1863小时、2034小时。

8.双辽发电厂

该厂现有4台300MW燃煤发电机组,分别于1994年4月、1995年11月、2000年12月、2000年12月建成投运,采用SCR脱硝工艺,2014年10月起享受脱硝电价。经核查核实,该企业2014年发电量43.9亿千瓦时,供热量110.2万吉焦,煤炭消耗量325.4万吨,脱硝设施投运率低,运行不正常,1#-4#机组氮氧化物分别超标排放2746小时、2037小时、960小时、1600小时。

9.康平发电有限公司

该公司现有2台600MW燃煤发电机组,均于2009年9月建成投运,采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺,SCR脱硝工艺;均享受脱硫电价,2014年4月起均享受脱硝电价。经核查核实,该企业2014年发电量46.5亿千瓦时,供热量110.6万吉焦,煤炭消费量286万吨,燃煤平均硫份1.2%,脱硫脱硝设施运行不稳定,1#、2#机组二氧化硫分别超标排放725小时、1119小时,氮氧化物分别超标排放530小时、1233小时。

10.和龙热电厂

该厂现有2台12MW循环流化床机组,均于2012年11月建成投运,采用干法脱硫工艺。经核查核实,该企业2014年发电量0.48亿千瓦时,供热量123.2万吉焦,煤炭消耗总量14.6万吨,燃煤平均硫份0.4%,脱硫设施运行不正常,环保中控系统数据混乱,二氧化硫长期超标排放。

(二)山东魏桥创业集团有限公司

所属的邹平县长山镇公共供热中心、邹平滨藤纺织热电厂、滨州北海公共供热中心、邹平县魏桥镇公共供热中心、山东魏桥铝电有限公司、山东魏桥铝电有限公司氧化铝配套一汽站、惠民县胡集镇公共供热中心、滨州市供热中心、滨州市公共供热中心等9家单位污染物超标排放等问题突出。

1.邹平县长山镇公共供热中心

该企业现有4台330MW燃煤机组,均于2013年7月建成投运,采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺,仅4#机组建成SCR脱硝设施。经核查核实,该企业2014年发电量91.6亿千瓦时,煤炭消耗量389.4万吨。全厂氮氧化物超标排放严重;上半年无在线监测设备,下半年安装后维护管理不到位。

2.邹平滨藤纺织热电厂

该企业现有4台330MW燃煤机组,分别于2013年4月、2013年6月、2013年7月、2013年8月建成投运,采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺,1#-3#机组脱硝设施已建成,4#机组脱硝在建。经核查核实,该企业2014年发电量87.3亿千瓦时,供热量14万吉焦,煤炭消耗量382.4万吨。氮氧化物超标排放严重;上半年无在线监测设备,下半年安装后维护管理不到位。

3.滨州北海公共供热中心

该企业现有4台60MW燃煤机组,分别于2012年12月、2013年3月、2013年8月、2013年6月建成投运,采用氧化镁法脱硫工艺。经核查核实,该企业2014年发电量6.6亿千瓦时,供热量1144.6万吉焦,煤炭消耗量78.5万吨。四台机组均未建成脱硝设施,氮氧化物长期超标排放;上半年无在线监测设备,下半年安装后维护管理不到位。

4.邹平县魏桥镇公共供热中心

该企业现有4台330MW燃煤机组,分别于2013年10月、2013年4月、2013年2月、2013年11月建成投运,采用氧化镁法脱硫工艺,2#、3#机组脱硝设施已建成,1#、4#机组脱硝在建。经核查核实,该企业2014年发电量90.4亿千瓦时,煤炭消耗量366.6万吨。氮氧化物超标排放严重;上半年无在线监测设备,下半年安装后维护管理不到位。

5.山东魏桥铝电有限公司

该企业现有2台135MW和6台150MW机组,分别于2006年12月至2010年7月建成投运,采用镁法和石灰石-石膏湿法脱硫工艺,7#、8#机组脱硝设施已建成,其余机组脱硝在建。经核查核实,该企业2014年发电量35.6亿千瓦时,供热量34.7万吉焦,煤炭消耗量176.2万吨。5#-8#机组氮氧化物超标排放严重;上半年无在线监测设备,下半年安装后维护管理不到位。

6.山东魏桥铝电有限公司氧化铝配套一汽站

该企业现有8台25MW机组,分别于2006年12月至2009年5月建成投运,采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺,脱硝设施在建。经核查核实,该企业2014年发电量8.6亿千瓦时,供热量1475.6万吉焦,煤炭消耗量87.7万吨。氮氧化物超标排放严重;上半年无在线监测设备,下半年安装后维护管理不到位。

7.惠民县胡集镇公共供热中心

该企业现有4台330MW机组,分别于2014年7月、2013年8月、2013年6月、2014年8月建成投运,采用氧化镁粉湿法脱硫工艺,脱硝设施在建。经核查核实,该企业2014年发电量67.3亿千瓦时,供热量12.9万吉焦,煤炭消耗量287.7万吨。四台机组旁路均未拆除;氮氧化物超标排放严重;上半年无在线监测设备,下半年安装后维护管理不到位。

8.滨州市供热中心

该企业现有4台60MW和4台135MW机组,分别于2010年10月至2013年1月建成投运,采用氧化镁湿法脱硫工艺,脱硝系统在建。经核查核实,该企业2014年发电量54.2亿千瓦时,供热量397.5万吉焦,煤炭消耗量253.9万吨。氮氧化物超标排放严重;上半年无在线监测设备,下半年安装后维护管理不到位。

9.滨州市公共供热中心

该企业现有4台330MW机组,2#、3#机组于2013年11月建成投产,采用氧化镁湿法脱硫工艺,脱硝设施正在建设中,1#、4#机组在建。经核查核实,该企业2014年发电量33.9亿千瓦时,供热量39.3万吉焦,煤炭消耗量151.2万吨,2#、3#机组氮氧化物超标排放严重。

(三)大同煤矿集团大唐热电有限公司和同达热电有限公司

均隶属于大同煤矿集团有限责任公司。大同煤矿集团大唐热电有限公司现有4台50MW循环流化床机组,于2002年5-12月建成投运,采用干法脱硫工艺和SNCR脱硝工艺。经核查核实,该企业2014年发电量11.3亿千瓦时,供热量373.4万吉焦,煤炭消耗量130.6万吨,燃煤平均硫份0.45%,脱硫设施运行不正常,1#-4#机组二氧化硫分别超标排放352小时、881小时、127小时、443小时。

大同煤矿集团同达热电有限公司现有2台330MW循环流化床机组,分别于2014年1月和2014年3月建成投运,采用半干法脱硫工艺和SNCR脱硝工艺,2014年11月起享受脱硫、脱硝电价。经核查核实,该企业2014年发电量24.6亿千瓦时,供热量233.3万吉焦,煤炭消耗量172.2万吨,燃煤平均硫份0.65%,脱硫设施运行不正常,1#、2#机组二氧化硫分别超标排放665小时、395小时。

(四)吉林电力股份有限公司

该公司隶属于中国电力投资集团公司,所属的浑江发电有限公司、四平热电公司、松花江热电厂等3家单位超标排放问题突出。

1.浑江发电有限公司

该公司现有1台200MW燃煤火电机组,于1996年12月建成投运,采用烟气循环流化床半干法脱硫工艺,2014年10月前享受脱硫电价。经核查核实,该企业2014年发电量7.21亿千瓦时,煤炭消耗量62.1万吨,燃煤平均硫份0.63%,脱硫设施运行不正常,未建脱硝设施,下半年二氧化硫、氮氧化物分别超标排放900小时、902小时。

2.四平热电公司

该公司现有2台50MW和1台100MW燃煤发电机组,分别于1998年1月、1998年9月、1999年12月建成投运,采用烟气循环流化床半干法脱硫工艺,1#-3#机组分别于2014年10月、11月、12月前享受脱硫电价。经核查核实,2014年,该企业2#、3#机组发电量6.7亿千瓦时,供热量210.3万吉焦,煤炭消耗量65.8万吨,燃煤平均硫份0.49%,2#、3#机组脱硫设施运行不正常,未建脱硝设施,二氧化硫分别超标排放590小时、1705小时,氮氧化物分别超标排放896小时、2434小时。

3.松花江热电厂

该厂现有2台125MW、1台300MW、2台40MW和1台50MW燃煤发电机组,分别于2002年12月至2014年9月期间建成投运,1#、2#机组采用烟气循环流化床半干法脱硫工艺,其余4台采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺;1#、2#机组于2014年10月前享受脱硫电价,其他机组全年享受脱硫电价。经核查核实,该厂2014年发电量30.6亿千瓦时,供热量1342.8万吉焦,煤炭消耗量313.2万吨,燃煤平均硫份0.39%,1#、2#机组二氧化硫经常超标排放。

(五)吉林油田热电厂

该厂隶属于中国石油天然气集团公司,现有6台220t/h煤气混烧锅炉和2台220t/h燃气锅炉,配套3台50MW自备发电机组,分别于2000年12月至2009年7月期间建成投运,采用烟气循环流化床半干法脱硫工艺,采用SCR脱硝工艺。经核查核实,2014年,该厂1#-6#煤气混烧锅炉发电量7.1亿千瓦时,供热量746.7万吉焦,煤炭消耗量38.6万吨,脱硫设施运行不正常,二氧化硫分别超标排放1500小时、1390小时、500小时、850小时、990小时和780小时。

(六)大连市热电集团有限公司

所属的北海热电厂、东海热电厂、香海热电厂、大连金州热电有限公司、大连北方热电股份有限公司等5家单位均存在超标排放问题。

1.北海热电厂

该厂现有4台220t/h煤粉锅炉,配套2台25MW和1台50MW燃煤发电机组,分别于1987年1月、1987年1月、1994年1月建成投运,采用双碱法脱硫工艺。经核查核实,该企业2014年发电量3.5亿千瓦时,供热量326万吉焦,煤炭消耗量46万吨,燃煤平均硫份0.6%,脱硫设施运行不正常,未建脱硝设施,二氧化硫、氮氧化物长期超标排放。

2.东海热电厂

该厂现有4台75t/h和2台130t/h循环流化床锅炉,配套2台13MW和1台25MW燃煤发电机组,分别于1996年8月、1996年1月、2002年12月建成投运,采用炉内喷钙脱硫工艺。经核查核实,该企业2014年发电量3亿千瓦时,供热量278.4万吉焦,煤炭消耗量41.3万吨,燃煤平均硫份0.62%,脱硫设施运行不正常,未建脱硝设施,4个排放口二氧化硫分别超标排放2024小时、1601小时、1791小时、1472小时,氮氧化物分别超标排放734小时、606小时、262小时、157小时。

3.香海热电厂

该厂现有4台25MW循环流化床机组,分别于2000年12月、2000年12月、2007年3月、2007年3月建成投运,采用炉内喷钙脱硫工艺,2014年8月改造为石灰石-石膏湿法脱硫工艺。经核查核实,该企业2014年发电量6.8亿千瓦时,供热量600万吉焦,煤炭消耗量80万吨,燃煤平均硫份0.55%,脱硫设施运行不正常,未建脱硝设施,1#-4#机组二氧化硫分别超标排放1606小时、2872小时、2404小时、2214小时,氮氧化物分别超标排放916小时、1056小时、656小时、458小时。

4.大连金州热电有限公司

该公司现有4台75t/h、1台90t/h循环流化床锅炉和1台116MW热水炉,配套3台12MW燃煤发电机组,分别于1992年11月、1993年11月和1998年7月建成投运,均采用炉内喷钙脱硫工艺。经核查核实,该企业2014年发电量1.4亿千瓦时,供热量197万吉焦,煤炭消耗量27万吨,燃煤平均硫份0.8%,脱硫设施运行不正常,未建脱硝设施,二氧化硫、氮氧化物长期超标排放。

5.大连北方热电股份有限公司

该公司现有3台75t/h煤粉炉,配套15.9MW、16.9MW、6.8MW燃煤火电机组各一台,分别于1995年7月、1995年7月和1998年8月建成投运,采用三炉一塔双碱法脱硫工艺。经核查核实,该企业2014年发电量0.8亿千瓦时,供热量133.1万吉焦,煤炭消耗量12.9万吨,燃煤平均硫份1%,脱硫设施运行不正常,未建脱硝设施,二氧化硫、氮氧化物长期超标排放。

(七)郑州新力电力有限公司

该公司隶属于河南投资集团有限公司,现有5台200MW燃煤发电机组,分别于2007年1月、2006年12月、1992年7月、1992年7月、1995年12月建成投运,1#、2#机组采用SCR脱硝工艺,并于2014年12月起享受脱硝电价。经核查核实,该公司2014年发电量43.3亿千瓦时,供热量891.3万吉焦,煤炭消耗量251.4万吨,3#-5#机组未建脱硝设施,氮氧化物长期超标排放。

(八)湖北武汉乙烯公司

该公司隶属于中国石油化工集团公司,现有3台360t/h循环流化床锅炉,配套2台65MW自备燃煤发电机组,均于2013年6月建成投运,采用炉内喷钙脱硫工艺。经核查核实,该企业2014年发电量8.2亿千瓦时,供热量508.2万吉焦,煤炭消耗量67.7万吨,燃煤平均硫份0.46%,脱硫工艺简易,未建脱硝设施,2014年7月份二氧化硫平均排放浓度约为240mg/m3,氮氧化物全年平均排放浓度约为350mg/m3,长期超标排放。

(九)广东粤电集团有限公司

所属的贵州粤黔电力有限责任公司、广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂、广东惠州平海电厂有限公司、广东省珠海发电厂、广东珠海金湾发电有限公司等5家单位超标排放问题突出。

1.贵州粤黔电力有限责任公司

该公司现有4台600MW机组,分别于2006年4月、2006年11月、2007年6月、2007年11月建成投运,采用SCR脱硝工艺,享受脱硝电价。经核查核实,该企业2014年发电量97.8亿千瓦时,煤炭消耗量495.7万吨,脱硝设施运行不正常,投运率低,2#-4#机组脱硝退出时间分别为421小时、1536小时、842小时,氮氧化物超标排放严重。

2.广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂

该厂现有3台660MW机组,均于1996年6月建成投运,采用SCR脱硝工艺,享受脱硝电价。经核查核实,该企业2014年发电量121.8亿千瓦时,煤炭消耗量490.7万吨,脱硝设施运行不正常,投运率低,1#-3#机组脱硝退出时间分别为777小时、902小时、1320小时,氮氧化物超标排放严重。

3.广东惠州平海电厂有限公司

该公司现有2台1000MW机组,分别于2010年10月和2011年4月建成投运,采用SCR脱硝工艺,享受脱硝电价。经核查核实,该企业2014年发电量91亿千瓦时,煤炭消耗量359.8万吨,脱硝设施运行不正常,投运率低,1#、2#机组脱硝退出时间分别为1024小时、676小时,氮氧化物超标排放。

4.广东省珠海发电厂

该厂现有2台700MW机组,分别于2000年4月和2001年2月建成投运,采用SCR脱硝工艺,享受脱硝电价。经核查核实,该企业2014年发电量72.2亿千瓦时,煤炭消费量308.9万吨,脱硝设施运行不正常,投运率低,1#、2#机组脱硝退出时间分别为876小时、311小时,氮氧化物超标排放。

5.广东珠海金湾发电有限公司

该公司现有2台600MW机组,均于2007年2月建成投运,采用SCR脱硝工艺,享受脱硝电价。经核查核实,该企业2014年发电量59.3亿千瓦时,供热量114万吉焦,煤炭消耗量241.3万吨,脱硝设施运行不正常,投运率低,3#、4#机组脱硝退出时间分别为1494小时、1269小时,氮氧化物超标排放。

(十)陕西韩城第二发电有限责任公司

该公司隶属于中国大唐集团公司,现有4台600MW燃煤发电机组,分别于2005年8月、2005年11月、2008年6月、2005年8月建成投运,采用SCR脱硝工艺,享受脱硝电价。经核查核实,2014年1#、2#机组发电量64.4亿千瓦时,煤炭消耗量303.4万吨,脱硝设施运行不正常,投运率低,氮氧化物分别超标排放2749小时和1297小时。

(十一)新疆华泰重化工有限公司和中泰化学阜康能源有限公司

均隶属于新疆中泰(集团)有限责任公司。华泰重化工有限公司现有2台135MW自备燃煤发电机组,均于2010年10月建成投运,采用SCR脱硝工艺。经核查核实,该企业2014年发电量19.4亿千瓦时,供热量452万吉焦,煤炭消耗量116.9万吨。3#机组脱硝设施于2013年底建成,但到2014年10月才投入运行;4#机组脱硝设施于2014年10月建成,不能正常运行;3#、4#机组氮氧化物长期超标排放。

中泰化学阜康能源有限公司现有2台150MW自备燃煤发电机组,分别于2012年12月和2013年1月建成投运,采用SCR脱硝工艺。经核查核实,该企业2014年发电量22.3亿千瓦时,供热量312.5万吉焦,煤炭消耗量128.8万吨,2014年建成脱硝设施,但长期未运行,氮氧化物超标排放严重。

(十二)新疆神火煤电有限公司

该公司隶属于河南神火集团有限公司,现有4台350MW自备燃煤发电机组,分别于2013年至2014年期间建成投运。经核查核实,该企业2014年发电量43.2亿千瓦时,煤炭消耗量212万吨,燃煤平均硫份0.65%,脱硫、脱硝设施未与发电主体设施同步建设,二氧化硫、氮氧化物长期超标排放;烟气自动在线监控设备计表不准、数据混乱,未与环保部门联网。

(十三)新疆宜化化工有限公司

该公司隶属于湖北宜化集团有限责任公司,现有2台330MW自备燃煤发电机组,分别于2013年至2014年期间建成投运。经核查核实,该企业2014年发电量25亿千瓦时,供热量217万吉焦,煤炭消耗量145.6万吨,燃煤平均硫份0.4%,脱硫、脱硝设施未与发电主体设施同步建设,二氧化硫、氮氧化物长期超标排放;烟气自动在线监控设备计表不准、数据混乱。

(十四)兵团农六师煤电有限公司

该公司隶属于信发集团有限公司,现有4台360MW和2台1100MW自备燃煤发电机组,分别于2011年至2014年期间建成投运,采用石灰石-石膏法脱硫工艺,1#-4#机组采用SCR脱硝工艺,不享受环保电价。经核查核实,该企业自备发电机组2014年发电量120亿千瓦时,煤炭消耗量482万吨,燃煤平均硫份0.54%,脱硫设施运行不正常,1#-5#机组分别超标排放1000小时、980小时、740小时、1100小时、85小时;5#、6#机组未建脱硝设施,氮氧化物长期超标排放;企业中控系统数据逻辑不符,在线监控数据混乱;企业上传环保部门氮氧化物浓度数据失真,比实际值低50%。企业炭素生产环节共有12个煅烧炉,均未建设脱硫设施,也未安装烟气自动在线监控设备,二氧化硫长期超标排放。

(十五)兵团天富热电股份有限公司

该公司南热电公司现有2台125MW和2台330MW燃煤发电机组,分别于2009年12月至2014年9月期间建成投运,采用SCR脱硝工艺。经核查核实,南热电公司1#、2#机组2014年发电量29亿千瓦时,供热量448万吉焦,煤炭消耗量147万吨,脱硝设施运行管理水平差,经常停喷或少喷氨,氮氧化物超标排放严重。

(十六)江苏华尔润集团有限公司

该公司下属华尔润玻璃产业股份有限公司(因违反建设项目环境保护管理规定、超标排放及篡改或伪造监测数据等环境违法行为,我部已挂牌督办)、山东巨润建材有限公司、江门华尔润玻璃有限责任公司、河北润安建材有限公司、大连欣润华建材有限公司等5家玻璃生产企业,共18条平板玻璃生产线,总设计生产能力23.4万重量箱/日,2014年平板玻璃年产量5800万重量箱。经核查核实,仅1条生产线建成脱硝设施,其他均未建成,氮氧化物长期超标排放。

(十七)河北宣化钢铁公司

该公司隶属于河北钢铁集团,现有3台烧结机和2台球团生产线,规模分别为360平方米、360平方米、90平方米、120万吨、120万吨。经核查核实,该企业未按照《京津冀及周边地区重点行业大气污染限期治理方案》要求完成治理任务,2台球团设备未按时建设脱硫设施,二氧化硫长期超标排放;烟气在线监测进出口数据失真,全年数据保持不变。

本网站文章仅供交流学习 ,不作为商用, 版权归属原作者,部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若来源标注错误或侵犯到您的权益烦请告知,我们将立即删除.

本文链接:http://www.shgreenbox.com/gftr/98761909.html

返回列表

上一篇:好氧生物如何处理?

没有最新的文章了...